|
|
山东齐鲁石化公司热电厂总装机容量为《6×410t/h+6×50MW》,#1~#6锅炉均为哈尔滨锅炉厂生产的410t/h高温高压煤粉炉,80年代建成投产,都采用母管制运行方式,热工配置DDZ-Ⅱ型仪表。只能给水自动运行,其余均为硬手操。1995年、1996年先后采用日本横河公司的μXL系统对#1-#2锅炉、#5-#6锅炉进行了DCS系统热控改造。与改造前相比四台锅炉的DCS系统投产后给水回路能够投入自动,但是其它回路仍然保留了大部分回路的硬手操和数显表。
鉴于改造后燃烧系统不能投入自动运行,燃烧效率不能充分提高,主蒸汽压力、主蒸汽温度波动较大,汽机效率、化工用汽均受到较大影响,机组运行经济性不高。山东齐鲁石化公司热电厂于2002年采用哈尔滨工业大学中远工控有限公司生产的HIC-1000分布式控制系统对#3、#4锅炉进行改造。改造后技术特点及应用效果如下:
DCS改造后技术特点
●取消除电接点水位计、FSSS外的所有硬手操和数显表;
●系统采用二层式网络结构,锅炉间负荷协调通过网络通讯方式来实现;
●电气、热工监控都进入DCS,实现锅炉DAS、SCS、MCS等功能;
●取消伺服放大器,执行器改为脉冲控制;
●取消机翼测风装置,改用"送风压力"及"风/煤比自寻优"技术控制送风,送风、二次风、三次风配合给
粉实现锅炉的最佳经济燃烧;
●给粉机、给煤机改为变频控制。
DCS改造后应用效果
 |
哈尔滨工业大学中远工控有限公司按"交钥匙工程"方式承担此项任务,#3锅炉DCS于2002年5月投入运行,#4锅炉DCS于2002年7月投入运行。
|
●实现了锅炉给水、减温水、给粉、送风、吸 风制粉系统、二次风等各控制回路的长期自稳定动运行,控制效果大大优于原电力部部颁标准;
●实现了蒸汽母管压力(锅炉之间协调)控制,在汽机突然大幅度(20%额定负荷)升降负荷、邻炉突然大幅度甩负荷(18%)等恶劣条件下,母管压力波动<±0.2MPa;
●取消常规操作仪表后,降低了改造工程投资。 |
|